汽車制造
回首向來(lái)蕭瑟處,華中數(shù)控人用敬業(yè)和專注的職業(yè)觀,在各自看似平凡的崗位上默默展現(xiàn)著精雕細(xì)琢,精益求精的“工匠精神”,用一滴滴汗水鑄就著華中數(shù)控產(chǎn)品在客戶心目中的品牌形象。
秦川格蘭德機(jī)床廠是著名的專業(yè)磨床制造公司,近年來(lái)一直與我公司保持著良好的合作關(guān)系,使用華中系統(tǒng)生產(chǎn)的半閉環(huán)磨床系統(tǒng),獲得了用戶的肯定。今年,格蘭德第一次采用華中808Gce配套數(shù)控全閉環(huán)外圓磨機(jī)床。其中X軸使用HSV-180UD-075驅(qū)動(dòng)器配套發(fā)格絕對(duì)值光柵尺(標(biāo)準(zhǔn)的SSI通訊協(xié)議,1VPP信號(hào))。進(jìn)入調(diào)試階段后,發(fā)現(xiàn)X軸低速進(jìn)給速度每分鐘0.1mm(F0.1)時(shí)機(jī)床有爬行現(xiàn)象,而低速進(jìn)給是數(shù)控外圓磨床一項(xiàng)重要技術(shù)指標(biāo)。
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在張澤炯帶領(lǐng)下,認(rèn)真分析研究之后,嘗試了各種調(diào)試方案。先對(duì)驅(qū)動(dòng)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,問(wèn)題沒(méi)有改善。將X軸控制板改成硬件電流環(huán)控制板,優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù)、提高速度環(huán)、位置環(huán)、電流環(huán)增益,測(cè)試后有一定效果但不能消除爬行現(xiàn)象。此時(shí)服務(wù)人員將目標(biāo)轉(zhuǎn)向機(jī)床機(jī)械部分,重新調(diào)整了兩軸的傳動(dòng)部件,將X軸驅(qū)動(dòng)部分和光柵尺按技術(shù)要求重新裝配,依然沒(méi)有找到問(wèn)題根源。最后將現(xiàn)場(chǎng)情況反饋給伺服部,伺服部決定修改伺服控制軟件,提高對(duì)光柵尺的分辨率,但測(cè)試后爬行現(xiàn)象依舊沒(méi)有改善。
這臺(tái)機(jī)床交貨期已拖期一個(gè)半月,格蘭德的領(lǐng)導(dǎo)非常著急,研究院領(lǐng)導(dǎo)得知情況后,高度重視,立即組織技術(shù)骨干分析現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。決定派研究院機(jī)電聯(lián)調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員去現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題。研究院技術(shù)人員秦川格蘭德公司,采用激光干涉儀等檢測(cè)儀器對(duì)機(jī)床半閉環(huán)進(jìn)行檢測(cè),診斷機(jī)床機(jī)械裝配質(zhì)量合格,然后,對(duì)光柵尺安裝精度和反饋信號(hào)進(jìn)行檢查,光柵尺安裝精度合格,光柵尺反饋信號(hào)正常,排除了機(jī)械和光柵尺可能引起爬行因素。經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)試F0.1進(jìn)給,最后發(fā)現(xiàn)是運(yùn)行不均勻,并不是一開始反饋的爬行問(wèn)題。通過(guò)現(xiàn)象分析,初步定位是驅(qū)動(dòng)器處理光柵尺反饋信號(hào)可能有問(wèn)題。
6月16日周五,現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員把問(wèn)題反饋給伺服部工程師雷力,雷工加班在測(cè)試臺(tái)復(fù)現(xiàn)出了現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題,證明光柵尺正余弦反饋信號(hào)低速處理時(shí)有波動(dòng)。
6月17日周六,秦川格蘭德領(lǐng)導(dǎo)要求華中數(shù)控今天必須解決問(wèn)題,時(shí)間不夠要求晚上通宵加班,也必須解決這一問(wèn)題。雷力加班修更改伺服控制軟件?,F(xiàn)場(chǎng)馬上更新控制軟件并將反饋信號(hào)分辨率提高進(jìn)行測(cè)試,終于在下班前解決了低進(jìn)給時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行不均勻問(wèn)題。
在這件事處理上,我們發(fā)現(xiàn),研究院領(lǐng)導(dǎo)、客服人員、開發(fā)人員,快速響應(yīng),機(jī)電耦合集成處理問(wèn)題,使問(wèn)題得以快速解決,完善了我們數(shù)控系統(tǒng),為企業(yè)贏得了榮譽(yù)。
特別是伺服驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品部的雷力,有著“專注”的職業(yè)精神,采用海德漢光柵尺模擬發(fā)格光柵尺為正余弦反饋信號(hào),復(fù)現(xiàn)F0.1進(jìn)給進(jìn)給是連續(xù)的,但一定間隔內(nèi)有波動(dòng),運(yùn)行跳躍比較大。問(wèn)題定位后更是利用周末休息時(shí)間修改軟件增加了指令平滑功能?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試的服務(wù)人員更是兢兢業(yè)業(yè)、精益求精,將我們系統(tǒng)的功能調(diào)試到最佳狀態(tài),最終機(jī)床機(jī)床定位精度3.9μ,重復(fù)定位精度1.3μ,系統(tǒng)偏差3.1μ,F(xiàn)0.1低速進(jìn)給合格,按照秦川格蘭德內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),這臺(tái)機(jī)床精度不只是能通過(guò)機(jī)床廠質(zhì)檢,而是達(dá)到優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)。秦川格蘭德孫所長(zhǎng)認(rèn)為華中數(shù)控能在這么短的時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題,認(rèn)可了我們的技術(shù)實(shí)力,更對(duì)華中數(shù)控系統(tǒng)充滿信心,認(rèn)為我們有能力替代國(guó)外系統(tǒng)。
任何一個(gè)產(chǎn)品,都需要通過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn),不斷完善,只要我們不放棄,有問(wèn)題不可怕,一門心思鉆研進(jìn)去,就能快速解決問(wèn)題。通過(guò)不斷完善我們數(shù)控系統(tǒng),在每個(gè)細(xì)分產(chǎn)品上不斷積累優(yōu)勢(shì),成為領(lǐng)域的成為“領(lǐng)頭羊”。
?天下大事,必作于細(xì),能基業(yè)長(zhǎng)青的企業(yè),無(wú)不是對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)精益求精才獲得成功的。在我們數(shù)控人眼中產(chǎn)品質(zhì)量和用戶的認(rèn)可度是我們的追求。通過(guò)這臺(tái)全閉環(huán)外圓磨床調(diào)試完成,秦川格蘭德恢復(fù)華中系統(tǒng)全閉環(huán)磨床訂貨。這是華中數(shù)控人通過(guò)工作的努力踐行“工匠精神”的最直接的體現(xiàn),是維護(hù)“華中數(shù)控”品牌價(jià)值最有效方式。
系統(tǒng)配套應(yīng)用的過(guò)程中也反應(yīng)出我們工作中存在的問(wèn)題,在后續(xù)的工作中加強(qiáng)機(jī)電耦合技術(shù)和機(jī)電一體技術(shù)研究。對(duì)市場(chǎng)反饋問(wèn)題,不但要研究數(shù)控系統(tǒng),也要通過(guò)分析機(jī)械問(wèn)題,快速定位問(wèn)題,整合資源全方位分析解決問(wèn)題。 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員更要提升自身綜合能力,將應(yīng)用做好做精。
在產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)過(guò)程中樹立品牌意識(shí),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以用戶需求為目標(biāo),將“工匠精神”融入到每一個(gè)細(xì)節(jié)。用“工匠精神”體現(xiàn)“華中數(shù)控“品牌的內(nèi)涵,擴(kuò)展品牌知名度,鞏固顧客的忠誠(chéng)度,鑄就“華中數(shù)控“品牌價(jià)值增值的源泉,實(shí)現(xiàn)由“重量”到“重質(zhì)”的突圍,為中國(guó)制造贏得未來(lái)。
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